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ABB机器人伺服电机断轴故障
时间:2016-12-03 点击: 来源:互联网 作者:匿名
简介:ABB机器人在投入运用以来,伺服电机断轴事故屡有发生,造成多起机器人维修事故,分析其原因有以下几方面: (1) 伺服电机轴本身存在先天不足,在大扭矩的频繁动作的工作环境中易疲劳折损。 (2)下车检修着色探伤不彻底。在车下检修工艺不健全的情况下,有的……
ABB机器人在投入运用以来,伺服电机断轴事故屡有发生,造成多起机器人维修事故,分析其原因有以下几方面:
(1) 伺服电机轴本身存在先天不足,在大扭矩的频繁动作的工作环境中易疲劳折损。
(2)下车检修着色探伤不彻底。在车下检修工艺不健全的情况下,有的根本就不进行着色探伤。
( 3 )安装工艺对安装中心校对无要求 ,致使伺服电机安装牢固后 ,其轴线与 T 天 蜗杆轴线不在 一条直线上 (经检 查最大 偏 差达3 m m ),这样在伺服 电机工作时 ,就会产生一个附加扭矩,久之则发生疲劳折损 ,这是断轴的主要原因。为克服伺服 电机断轴,我段做 了以下工作 :
(l ) 将原有 T 犬 蜗杆轴法兰盘上与伺服电机联轴器爪联结的孔 ,由原来 的D26mm扩大至D28mm,扩孔后带奎的弊病是 ,若中心线不正,爪子胶皮被磨耗特别快。
(2 ) 制作一中心校正仪,对段内机车 I、I 级修进行校正。方法是将 T 尺蜗杆轴法兰盘作为基准点,把校正仪一端固定在法兰盘上 ,用另一端的千分表在伺服电机端 盖圆周上转动,以此进行校正,通过对座板的上下移动或者加 、取垫调整。使伺服电机轴线与蜗杆轴线达到 同轴度要求 使用该方法后 我段不再发生断轴事故。
(3 ) 在没有校正工具的情况下,可以通过目测伺服电机联轴器安装状态进行相应调整。测试人员蹲在变压器风机 ,
把联轴器四个爪中的一个转到最顶端,相对应的一个处于最下端,观察两者的间隙差,以此上下调整伺服电机 。然后看左右间隙之差 ,决定伺服电机是加垫还是减垫。调整并紧固后 ,用手转动伺服电机联轴器 ,如转动灵活、轻便 ,
无阻滞和反弹 ,校正即告完成。比较简便的方法是 ,把蜗杆轴法兰盘孔由 D 26mm 扩至 D 28 mm ,使摩擦辆合器爪子胶皮能在里面 自由活动 ,通过观察上下爪子黑胶皮的剩余量,也可大致确定两轴线是否在一条直线上 。
(4 ) 对下车解体的ABB机器人伺服 电机应严格按车下工艺要求检修,着重把好着色探伤关。通过以上几条措 施的实施 ,成功地杜绝了伺服 电机断轴事故,至今再未发生过一件断轴。
(1) 伺服电机轴本身存在先天不足,在大扭矩的频繁动作的工作环境中易疲劳折损。
(2)下车检修着色探伤不彻底。在车下检修工艺不健全的情况下,有的根本就不进行着色探伤。
( 3 )安装工艺对安装中心校对无要求 ,致使伺服电机安装牢固后 ,其轴线与 T 天 蜗杆轴线不在 一条直线上 (经检 查最大 偏 差达3 m m ),这样在伺服 电机工作时 ,就会产生一个附加扭矩,久之则发生疲劳折损 ,这是断轴的主要原因。为克服伺服 电机断轴,我段做 了以下工作 :
(l ) 将原有 T 犬 蜗杆轴法兰盘上与伺服电机联轴器爪联结的孔 ,由原来 的D26mm扩大至D28mm,扩孔后带奎的弊病是 ,若中心线不正,爪子胶皮被磨耗特别快。
(2 ) 制作一中心校正仪,对段内机车 I、I 级修进行校正。方法是将 T 尺蜗杆轴法兰盘作为基准点,把校正仪一端固定在法兰盘上 ,用另一端的千分表在伺服电机端 盖圆周上转动,以此进行校正,通过对座板的上下移动或者加 、取垫调整。使伺服电机轴线与蜗杆轴线达到 同轴度要求 使用该方法后 我段不再发生断轴事故。
(3 ) 在没有校正工具的情况下,可以通过目测伺服电机联轴器安装状态进行相应调整。测试人员蹲在变压器风机 ,
把联轴器四个爪中的一个转到最顶端,相对应的一个处于最下端,观察两者的间隙差,以此上下调整伺服电机 。然后看左右间隙之差 ,决定伺服电机是加垫还是减垫。调整并紧固后 ,用手转动伺服电机联轴器 ,如转动灵活、轻便 ,
无阻滞和反弹 ,校正即告完成。比较简便的方法是 ,把蜗杆轴法兰盘孔由 D 26mm 扩至 D 28 mm ,使摩擦辆合器爪子胶皮能在里面 自由活动 ,通过观察上下爪子黑胶皮的剩余量,也可大致确定两轴线是否在一条直线上 。
(4 ) 对下车解体的ABB机器人伺服 电机应严格按车下工艺要求检修,着重把好着色探伤关。通过以上几条措 施的实施 ,成功地杜绝了伺服 电机断轴事故,至今再未发生过一件断轴。
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